客戶實測驗證:相對 EPO-TEK 353ND 的光纖用膠性能表現

2025-12-29

光纖膠對光纖接頭的重要性

光纖需與光纖接頭進行黏接,是為了確保光纖穩定對準接頭位置,提升光能傳輸效率且將資料損失降至最低。選用合適的膠黏劑(如環氧膠),可防止光纖位移,同時降低機械應力與溫度變化對傳輸品質的影響。

光纖與接頭如何黏接?

1

混合

按重量比10:1進行混合。

混合圖片
2

注入

將混和好的膠水吸入注射器,再注入到光纖接頭內。

注入圖片
3

組裝

剝去線皮、去除光纖塗層、清洗光纖後插入接頭,最後端部塗膠。

組裝1 組裝2 組裝3
4

加熱

將組裝好的光纖套件放入烘烤爐。145℃烘烤15分鐘或80℃烘烤40分鐘。固化完成後切除尾端。

加熱1 加熱2 加熱3 加熱4
5

零件組裝及打磨

接頭零件組裝後,將光纖裝入打磨機研磨,完成後進行測試。

打磨1 打磨2 打磨3
6

成品性能測試

參考中國移動通信集團有限公司(China Mobile Communications Group Co.,Ltd.,簡稱中國移動)標準-YD/T 1977.3-2015 光纖第1部分:蝶形光纖。

適用光纖接頭連接的品項:3230 雙組分環氧膠

客戶實測反饋

客戶原先使用的光學膠為美國 EPO-TEK® 353ND 雙組分熱固化環氧膠黏劑,其性能與 3230 相近,相關性能比較如下表所示:

項目 KY3230 EPO-TEK 353ND
外觀 A 無色透明液體 無色透明液體
黏度 A (mPa·s @25°C) 3888 3638
外觀 B 琥珀色液體 琥珀色液體
黏度 B (mPa·s @25°C) 156 323
混合比例(品質比) 10:1 10:1
混合後黏度 (mPa·s @25°C) 3000 3545
開放時間(小時 @25°C) 6.5 6.5
推薦固化條件(樣品量:5g) 40 min @80°C
10 min @100°C
5 min @120°C
30 min @80°C
10 min @100°C
5 min @120°C
固化後外觀 深紅色固體 深紅色固體
Tg (°C) 100 ≥90
硬度(邵氏 D) 85 85
剪切強度 (MPa,鋁片/鋁片) 15.85 15.76
剪切強度(250°C 老化 2 天)
(MPa,鋁片/鋁片)
12.51 11.69

熱老化比較

3230經過250℃ 48HRS熱老化強度,150℃和200℃後剪切強度稍高於EPO-TEK 353ND。

光纖用膠-熱強度趨勢圖表

TDS對比

由 TDS 對比結果顯示,下表數據表明兩種材料在主要性能指標上具有高度相似性,其 TG(玻璃轉化溫度)及 CTE(熱膨脹係數)表現基本一致。

型號 混合黏度 / cp 儲存時間 固化建議 Tg / °C 在線使用時間 / H 固化後建議使用溫度 / °C 混合比例 CTE / K-1
3230 1500 ~ 4500 室溫 / 12 個月 120°C / 5 min 100 3.5 ~ 4 -55 ~ 250 10 : 01 < Tg:60 × 10-6
> Tg:200 × 10-6
353ND 3000 ~ 5000 室溫 / 12 個月 150°C / 1 H ≥ 90 ≤ 3 < 350 10 : 01 < Tg:54 × 10-6
> Tg:260 × 10-6

3230 & 353ND 光纖用膠的包裝顏色

3230來料測試

DSC 放熱量測試

從膠水每單位的放熱量來看,兩者基本一致表示它們的單體配方應該很相似。

黏度和玻璃化溫度測試

兩款膠水的初始值黏度相近,在60秒內黏度變化緩慢,3230在60秒後變化變大,遠大於353ND。從相同條件固化後的玻璃溫度上,兩者相近,後期均能在高溫下保持最佳膠水性能。

型號 批次 混膠時間 黏度 (cp) 固化工藝 固化率 (%) Tg (°C)
3230 2020042401 2020.5.13 4200 150°C / 30 min 100 118.6
353ND 80000881001 2020.5.13 3987 150°C / 30 min 100 119.1

光纖用膠黏度和溫度變化

揮發測試

兩款膠水在完全固化後均無揮發

光纖用膠揮發測試圖表

可靠性測試

溫度循環測試(Tempurature Cycling Test,可以簡稱 TCT)後的推力值變化。

TCT結果來看,3230的推力呈現逐漸下降的趨勢,前期推力優於353ND;500小時候353nd推力略高。

光纖用膠-TCT後推力變化長條圖

無偏壓高溫高濕測試(Unbiased Damp Heat,可以簡稱UDH)後的推力值變化

UDH 的結果來看,3230的推力在168小時內保持較大的值,隨後出現陡降。353ND推力在168小時內就出現陡降,整體來說3230優於353ND

UDH 後推力變化-長條圖

結論

40G 成品完成 500 小時可靠性驗證,結果良好,且性能與原有 353ND 基本一致,揮發性能符合要求。

開始你的黏接方案